由于運行周期已超、檢修質(zhì)量差等原因,某廠2D12 -100/8 型空壓機出現(xiàn)了多起一、二級十字頭連桿斷裂事故和基礎(chǔ)底腳螺栓松動等故障,造成了損壞,并影響整個供氣系統(tǒng)的正常運行。機組測點布置見圖1。
圖1 2D12 -100/8型空壓機測點布置
1#測點—曲軸箱軸承座(近電機端);2#測點—一級缸缸體部;3#測點—二級缸缸體端部;4#測點—曲軸箱軸承座(離電機端);5#測點一機座基礎(chǔ)。
01 第八空壓機站4#機故障
(1)故障特征
①振動數(shù)據(jù):4#機各測點振動數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 振動數(shù)據(jù)
2譜圖:4#機二級缸缸端軸向振動位移譜與加速度譜分別如圖2和圖3所示。
圖2 二級缸缸端軸向振動位移譜
圖3 二級缸缸端軸向振動加速度譜
二級缸的軸向振動位移值較大,達到 232μm,而且與上次測得的數(shù)據(jù)相比,4#機各測點的振動總量呈上升趨勢,如二級缸的軸向位移由227μm增加到232μm,一級缸由125μm增加到141μm,底座由27.9μm 增加到37μm曲軸箱兩端軸承座上的振動速度也有較大增加。
(2)分析診斷
①對2#、3#測點做加速度頻譜,頻帶選擇0~6000Hz,發(fā)現(xiàn)這兩點在 2400~3600Hz之間,其振動總量最高為2.34g。
②通過對曲軸箱軸承特征頻率計算,這個中頻峰群與軸承特征頻率無關(guān),而是曲軸連桿受激勵后的振動特征。
由上述分析,建議停機檢查曲軸連桿機構(gòu)的連接部位有無磨損、松動,曲軸箱兩端的對中,以及活塞、缸體的磨損有無拉缸現(xiàn)象,重點是二級缸。
(3)故障處理
檢查發(fā)現(xiàn)二級缸油路堵塞,活塞在缸體內(nèi)處于無油干摩擦,油路疏通后,振動值下降。
02 九空壓機站3#機故障
(1)故障特征
①振動數(shù)據(jù):3#機各測點振動數(shù)據(jù)如表2所示
表2 振動數(shù)據(jù)
2譜圖:圖4~圖9為3#機一級缸缸端方向振動位譜和加速度譜。
圖4 一級缸缸端軸向振動位移譜
圖5 一級缸缸端水平振動位移譜
圖6 一級缸缸端垂直振動位移譜
一級缸軸向振動位移由305μm 降到290μm,但水平振動位移則由157μm 上升到206μm,垂直方向振動由49.9μm上升到135μm。
圖7 一級缸缸端軸向振動加速度譜
圖8 一級缸缸端水平振動加速度譜
圖9 一級缸缸端垂直振動加速度譜
一級缸的 A、H、V三個方向的振動加速度值均有所下降。
曲軸箱底座的振動由59μm上升到684μm。
(2)分析診斷
從譜圖上看,圖4~圖6 的轉(zhuǎn)頻8.3Hz很突出,而且還出現(xiàn)半倍頻(2.59Hz~4.39Hz),另外,四倍頻33.24Hz也很明顯,再有,圖7~圖9與上次譜圖相比,有高頻部分能量降低并向低頻段轉(zhuǎn)移的趨勢。
①3#號機一級缸工作狀態(tài)較差。
②活塞在缸體中的往復(fù)運動可以看作是一個對中問題,當(dāng)活塞與缸體的間隙增大,或者曲軸連桿與活塞連接部位傳力不佳,都會產(chǎn)生活塞在缸體中運動不走直線,而活塞一旦不走直線就會對缸體產(chǎn)生一個橫向撞擊,使振動增加,一級缸缸端水平、垂直方向的振動值上升說明這個問題。
③一級缸三個方向的振動加速度雖然降低,但高頻部分能量向低頻部分轉(zhuǎn)移,而且基礎(chǔ)振動(也是低頻振動)上升,說明故障已進入中、后期。
建議打開檢查一級缸的活塞、連桿、十字頭部件,重點檢查連接部件有無磨損、松動、裂紋等,并檢查活塞在缸體中的對中情況,及活塞與缸體的間隙。
(3)故障處理
發(fā)現(xiàn)在一級缸活塞連桿與十字頭連接處的滑道道板部位存在不對中,再加上滑道平面磨損使十字頭道板運動不對中,并有輕微跳動,造成活塞連桿往復(fù)運動時不走直線,從而引起活塞運動時在缸體內(nèi)產(chǎn)生橫向撞擊,使橫向振動值上升。處理后機組運行平穩(wěn)。
03 第八空壓機站4#機故障
(1)故障特征
①振動數(shù)據(jù):表3為2#測點振動值前后對比。
表3 2#測點振動值前后對比
②譜圖:圖10與圖11別為3#機和4#機一級缸缸端垂直方向振動位移譜。
圖10 3#機一級缸缸端垂直方向振動位移譜
某一年9月8日上午,在監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)4#機2#測點一級缸在A、H、V 三個方向上振動位移均有較大的上升,見上表2#測點振動值前后對比。為此,當(dāng)天下午又去現(xiàn)場重新采集一次數(shù)據(jù),這是A向的振動值已由上午的388μm加到392μm,和同類型的3#機相比,該點的振動值高出近一倍。
(2)分析診斷
從頻譜上看,4#機2#測點一級缸在V方向的轉(zhuǎn)頻(8.3Hz)幅值比3#機高出近三倍,充分說明該點已存在故障。
立即要求車間停機,重點檢查一級缸缸體十字頭連桿及活塞等連接部位間隙、松動情況。
圖11 4#機一級缸缸端垂直方向振動位移譜
(3)故障處理
第二天,在打開檢查中,發(fā)現(xiàn)一級缸缸體內(nèi)的十字頭并帽螺栓已經(jīng)松動,造成活塞連桿作往復(fù)運動時對缸體沖擊作用加大,尤其是軸向。經(jīng)修理后,該部位的振動明顯下降,A向由 388μm降到256μm,V向由98.5μm 降到48.82μm,H向由115.5μm 降到89μm,基本恢復(fù)到原來值。